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自动化在转油站中的应用

黄素梅 方群 鄢宏兵


       京九站站1986 年投产,部分设备陈旧,生产操作由员工现场操作完成。各类生产数据诸如压力、温度、流量、液位等参数由员工两小时现场录取。夏季每天两小时人工巡检一次,冬季各班要做到每天一小时巡检、放空,来消除事故隐患,保障安全生产。

因此在现有的技术下存在以下现场问题: 没有自动报警、现场监控、自动调节装置,没有液位、温度、压力远传显示,造成员工工作密度加大,责任加重,身心疲劳,使工作效率下降。当巡检不准时、路线不到位时,会出现生产数据录取不精准,生产运行状态不了解,从而存在事故隐患等安全问题。本文所述自动化在本站的应用,有效解决了上述问题。


一、自动化特点

       油田生产管理不断向着精细化方向发展,对自动化的需求和依赖日益增加。油田井站广泛地应用着各种自动化技术:单井自动量油、配注站实现自动配注;各种监控数据实时远传,联合站原油生产自动控制等。这些自动化具有高精度和高量程比、智能化和数字化、网络化、总线化。它可与计算机中专用软件相结合,把生产中的各类数据诸如压力、温度、流量、液位等参数反映在计算机中,实现实时监控、自动调节、自动录取数据以及报警警示等功能,使员工在值班室内就能对生产现状一目了然,做到及时发现问题,解决问题。


二、本站原有生产现状

1、巡检延时或不到位。由于本站人员减少,每班只有一人,两小时一巡检,冬季一小时一巡检,间隔变短,员工身心疲劳,出现巡检不准时、路线不到位等现象,在规定时间、地点内录取资料超前或拖后,造成录取数据不精准。

2、生产现场情况不直观。转油站内所有设备、容器为24小时连续运行,以前,员工以每两小时一次巡检的方式掌握生产状态,不能随时观察生产现状,如输油泵的运行情况、加热炉的运行状态;温度、压力、液位、流量等参数是否达标。生产现场的不直观,使生产存在安全隐患。

3、生产要求不达标,不能及时反馈。输油工作中的各项参数是相辅相成的,每一个参数的变化,都能引起其他参数的变动。例如,离心泵流量减小,会造成加热炉外输温度升高,达不到原油外输要求;分离器压力升高或下降,造成液位下降或升高,出现分离器跑气或冒油,造成生产事故。因而要将温度、压力、液位、流量等参数严格控制在规定数值内。而原来的生产参数是否达到规定值,没有报警警示,不能及时发现,经常出现各项参数变化不均衡,调节不及时,使外输参数不达标,影响输油平稳运行。


三、自动化在本站的应用

       油田自动化生产管理,就是通过数据采集、PLC(可编程逻辑控制器)控制、网络传输、图像视频监视、数据库管理及发布浏览,实现油田生产的自动化控制与管理。而本站的自动化是对主要生产设备进行数据检测、过程控制和图像监视,然后将这些实时采集的数据和图像通过变送器及时传送到计算机,为当班工人提供及时、准确的信息。

1、自动化与计算机相结合。自2018 年9 月,技术人员针对本站的问题,对部分设备设施进行自动化改造,为温度、压力、液位、流量等参数点安装变送器,把参数传送到计算机,与计算机专用软件相结合, 让员工通过计算机的实时反馈,及时了解生产状态。计算机专用软件中具有5 个功能。

(1)京九站流程图:反映出本站的外输过程,流程图上设置各参数点值,实时反映出各参数的变化。

(2)京九站实时数据:可反映出所有参数的变化。其中包括实时报警,可根据报警参数的设置进行报警;并反映出具体报警内容。

(3)京九站历史查询:可随时查询每分钟历史数据。

(4)京九站生产报表:可根据需要,打印出每天的生产报表,取消人工填写的纸制报表。

(5)京九站报警查询:可随时查询当时及历史的报警情况。这些功能可将生产中的状态反映出来,使员工能实时了解生产情况。


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2、报警装置的应用。由于本站为油气生产单位,有压力、温度、液位、流量等参数,而各项参数的变化要严格控制在规定数值范围内。为了及时发现数值变化,安装了报警装置,并设置报警参数值上下限,当参数超过规定值时,计算机发出声响报警,提醒当班员工及时处理。

3、压力、温度装置的应用。外输生产中有离心泵、加热炉、分离器等压力设备及压力容器。为了使压力变化值能精准反映在当班员工面前,安装了数字压力测量仪表,由压力变送器把数值传输在计算机上,当班员工就能随时看到参数变化,做出相应的调节。

以前加热炉的温度测量仪表为玻璃温度计,当班员工现场读数,存在时间与读数误差;现在更换为具有远传功能的温度变送器,数值反映在计算机上,可查询出每个点的温度变化。加热炉进出口分别安装了数字压力表、压力变送器、温度变送器,并将测量数值传送到计算机,可实时录取数值,消除了各种误差。


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4、流量、液位监控的应用。外输参数中流量及液位的变化非常重要,通过给流量计及液位计安装远传变送器,将数值输送到计算机,员工在值班室就能观察到流量及液位的变化,进行调节,达到生产要求。我们在油气分离缓冲罐和事故罐上安装了高频雷达液位计,将液位高低传送到计算机流程图中,由图形与数值显示,取消员工现场观察。油气分离缓冲罐出口安装了自动调节阀,根据罐内液位的高低控制出液量的大小,保证气液分离彻底。


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四、自动化运行的维护

       为了让本站的自动化良好运行,我们对自动化工作进行了管理。

1、人员培训。自动化在本站实施后,我们编写了《京九站站控上位机操作说明书》,并进行培训,使员工能正确操作计算机并处理一些常见问题。

2、变送器的维护。本站自动化中的变送器采用电流信号4 mA~20 mA(DC)和电压信号1 V~5 V(DC)远传,为了保证变送器正常运行,需要进行日常维护。其一,巡回检查:检查仪表指示情况,有无异常,是否在规定范围内波动;对于没有现场显示的变送器,要去控制室看它的二次示值。仪表周围是否有杂物或是仪表表面是否有灰尘,应及时清除和清洁。仪表和系统接口、导压管和各阀门之间有无泄漏情况。其二,定期检查:检查零部件是否完整无缺,有无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识是否清晰无误; 紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固,定期现场测量线路。


五、应用效果

       自动化应用后,站内的各项参数准确地反映在计算机窗口外输流程图上,当班员工通过计算机窗口流程图的数值变化,了解设备运行情况,通过声响报警及时进行调节。

本站自动化应用包括以下几方面:生产过程自动监控管理;生产数据的录取、生产日报管理;油气输送和油水管道的监控。这些自动化监控管理,提高了生产管理水平,提高了生产时效,降低了操作工人的劳动强度,减轻了员工的身心疲劳,解决了生产中的一些安全隐患。


六、结束语

       自动化技术在现代生产中已经广泛应用,油田的开采更离不开自动化技术。而现代生产的发展,对自动化技术提出越来越高的要求,使自动化更好地服务于油田生产。



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